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熱油泵機械密封沖洗系統(tǒng)運行問題分析

發(fā)布時間:2020-12-24所屬分類:工程師職稱論文瀏覽:1

摘 要: 摘要:某催化汽油精制裝置熱油泵分餾塔底重沸泵機封沖洗系統(tǒng)采用PLAN21+52沖洗方案,其系統(tǒng)冷卻器冷卻回水持續(xù)高溫,沖洗液返回溫度也達到較高溫度運行,本文通過對P104機封沖洗系統(tǒng)回油和回水溫度高的原因進行分析,找出解決問題的方案,保證設(shè)備安全運行。

  摘要:某催化汽油精制裝置熱油泵分餾塔底重沸泵機封沖洗系統(tǒng)采用PLAN21+52沖洗方案,其系統(tǒng)冷卻器冷卻回水持續(xù)高溫,沖洗液返回溫度也達到較高溫度運行,本文通過對P104機封沖洗系統(tǒng)回油和回水溫度高的原因進行分析,找出解決問題的方案,保證設(shè)備安全運行。

熱油泵機械密封沖洗系統(tǒng)運行問題分析

  關(guān)鍵詞:機械密封 沖洗系統(tǒng) 熱油泵 散熱

  催化汽油精制以催化汽油原料,通過加氫生產(chǎn)更環(huán)保的符合國V和國VI標準車用汽油,本文所討論的是裝置中較為重要的熱油流程泵,泵的安全平穩(wěn)運行對裝置的安全性和經(jīng)濟性都有著重要的作用。

  1、概況

  催化汽油精制裝置共有8臺熱油泵,其中分餾塔底重沸泵,承擔(dān)分餾爐進料量的大小,擔(dān)負著為分餾塔提供熱量的任務(wù)。

  1.1 設(shè)備參數(shù)

  此泵一開一備,泵的形式為雙支撐單級雙吸離心泵,機械密封采用雙端面串聯(lián)式密封,機封沖洗采用的PLAN21+52沖洗方案,熱油泵雙端面機封沖洗系統(tǒng)常采用這種方案,它通過對泵送介質(zhì)的冷卻后返回到一級密封腔,將密封產(chǎn)生的熱量帶走,延長機封的運行壽命。

  1.2設(shè)備運行情況

  泵在運行中存在機封沖洗油冷卻水回水溫度偏高,驅(qū)動端機封沖洗油溫度達到99℃,非驅(qū)動端沖洗油溫度達94℃,驅(qū)動端冷卻水回水溫度為102℃,非驅(qū)動端回水溫度為89℃,(表1)機封沖洗油溫度降不下來,熱量積聚極易造成機封損壞泄漏,泵輸送的介質(zhì)是高溫的汽油,一旦泄漏容易引發(fā)火災(zāi)或者閃爆,造成更大的事故。

  機封沖洗油和冷卻回水溫度均高于正常值,導(dǎo)致了泵機封泄漏更換頻次增加(表2),嚴重影響生產(chǎn)的正常運行,增加了生產(chǎn)成本。

  裝置自2016年開工以來,機封損壞頻次較高,在2018年檢修期間針對沖洗系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)溫度高的問題進行分析,對沖洗系統(tǒng)和水線進行改造,改造后機封的正常運行時間基本正常(表2)。

  2 影響機封冷卻效果的因素

  冷卻水中含有石油類物質(zhì),流體流過管線內(nèi)表面時,在管線內(nèi)表面為層流狀態(tài),流速下降,這些物質(zhì)附著在管線表面,長時間運行變成一種軟垢,水流速過低,不能形成湍流沖刷掉管壁上的軟垢,軟垢層越積越厚,導(dǎo)致冷卻水與熱油之間換熱效果變差,冷卻水不能帶走沖洗熱油攜帶的熱量。

  2.1冷卻水流速流量的影響

  冷卻水管線管徑為DN20,冷卻水流量變小,不能滿足取熱要求,另冷卻水壓力較低,上水和回水壓差小,入口壓力約為0.38MPa,回水壓力約為0.32MPa,壓差低導(dǎo)致冷卻水流速較低,不能滿足換熱要求。

  冷卻水流量降低,冷卻負荷下降,不能帶走高溫物質(zhì)攜帶的熱量,這樣就會導(dǎo)致高溫物質(zhì)不能被冷卻,冷卻水流量降低,同一截面上水流速度下降,不能對水垢形成有效的沖刷,同時由于水流量減小,同一流量的水經(jīng)過同一截面的時間變長,水中的重金屬離子化合物越容易附著在管壁上,時間一長形成水垢。水垢影響換熱效果。同時由于水垢越來越厚,導(dǎo)致冷卻水管線實際流通管徑變小,冷卻水的流量也越來越小,形成惡性循環(huán)。

  2.2水質(zhì)對換熱效果的影響

  冷卻水水質(zhì)從現(xiàn)場檢查情況來看,水里鐵銹水垢較多,加上水流量和流速達不到使用要求,所以容易在管線內(nèi)結(jié)垢,影響冷卻效果。

  相關(guān)期刊推薦:《裝備制造技術(shù)》雜志于1973年創(chuàng)刊,由廣西壯族自治區(qū)經(jīng)濟委員會主管、廣西機械工程學(xué)會主辦的優(yōu)秀學(xué)術(shù)期刊。本刊為月刊,國內(nèi)外公開發(fā)行。設(shè)有:設(shè)計與計算、計算機應(yīng)用、工藝與工裝、管理與改革、專論與綜述、經(jīng)驗與創(chuàng)新、信息與動態(tài)、電氣技術(shù)與自動化、設(shè)備管理與維修、試驗與研究、標準化、新產(chǎn)品新技術(shù)、新工藝新材料等欄目。

  沖洗熱油流過冷卻器時攜帶的熱量不能及時傳遞給冷卻水,導(dǎo)致冷卻后沖洗油油溫不能降下來,這樣被冷卻后的高溫沖洗油流過機封,它本身應(yīng)該對機封進行沖洗冷卻,由于沖洗油溫度較高,它不能將機封處的熱量按設(shè)計要求帶走。機械密封長期處于高溫狀態(tài),導(dǎo)致機械密封失效。

  由于機封產(chǎn)生的大量的熱不能及時帶走,導(dǎo)致沖洗油在機封處溫度很高,沖洗油里面膠質(zhì)瀝青質(zhì)逐漸縮合,最后形成硬的顆粒狀物質(zhì)附著在機封表面,影響機封的使用壽命。

  由于冷卻水量變小,熱負荷不變,導(dǎo)致冷卻水單位負荷增加,導(dǎo)致冷卻水回水溫度升高,這就是P-104冷卻回水溫度升高的原因。

  2.3 機封沖洗系統(tǒng)冷卻器溫度高的處理方法

  2.3.1提高冷卻水流量和流速

  通過工藝調(diào)整,提高冷卻水入口壓力,加大冷卻水流速,將冷卻水入口壓力提至0.45MPa,保證冷卻水出入口壓差。保證流速在管內(nèi)流速能達到0.9m/s以上。

  管徑由原來的DN20改為DN25,加大管徑后冷卻水流量大幅度提高。

  通過改變冷卻水水質(zhì),減少水的懸浮雜質(zhì),降低水垢在冷卻水管壁上的附著,這樣也保證了冷卻水的流量和流速。

  2.3.2改造后的效果

  通過對冷卻水工藝條件和管線的改造后,沖洗油冷卻水回水溫度大大降低(表3);厮疁囟热缦卤恚

  3 結(jié)論與建議

  通過對機封冷卻效果差的問題分析,采取有效的措施,使換熱效果得到了大幅的提升,冷卻水回水溫度也降低到正常的水平,機封熱量及時帶走,運行情況得到較大改善,泄漏的情況也明顯減少,確保了泵的正常運行,保證裝置設(shè)備的長周期安全平穩(wěn)運行。——論文作者:石濤

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